“热烈庆祝出口印度8万吨/年苯酐反应器顺利交付”,厂区内的这条红色横幅格外引人注目。7月10日下午2:30分,华威公司产业园正在举行出口印度8万吨/年苯酐反应器顺利交付仪式。仪式现场飘散着绚丽的彩花,印度客户、公司领导和参与该项目的工作人员正在合影留念。他们愉快地交谈着,脸上洋溢着满意的笑容。这个耗时14个月,最大直径达8.2米的大家伙,今天就要雄赳赳、气昂昂地奔赴它的“领地”了。
8万吨/年苯酐反应器是华威公司成立以来,首例直接与外国公司签订合同,整套出口的设备。该设备规格刷新了华威公司的产品记录,创下国产新高。它对华威公司来说具有非凡的历史意义。
雄关漫道真如铁
2016年4月,在行业内部公司的推荐下,某印度公司项目负责人与华威业务人员取得联系,告知了他们的合作意向。为了让客户坚定与我们合作的信心,华威公司相关主管领导陪同印度客户多次到山东、江苏一带考察,让他们实地去了解华威公司产品的品质与口碑;并多次带着客户来到公司生产现场参观,详细、直观地介绍公司的生产能力。充分全面地了解了华威公司的实力后,印度客户吃下了定心丸,与我方敲定了合作意向。
雄关漫道真如铁。项目进入实施阶段,各种难题扑面而来。印方委托英国劳氏船级社(中国上海)公司(英文缩写LR)作为该项目第三方质量检验公司。英国劳氏船级社(中国上海)公司是国际公认的权威认证机构,在军工、工程等方面也颇有名气,当然对于质量检测要求也是非常严苛的,而这也意味着这套反应器需要完全执行国际ASME标准。
反应器管板直径7.1米,管束25000根,管头50000个。自壳程卷制焊接、管板钻孔、管板焊接到部件组装,每道工序由华威公司质检员检验合格后,劳氏驻厂质检员复检,工件才能进入下一道工序。
ASME标准对管孔的公差、光洁度要求极高。反应器上两块管板50000个孔,三块折流板75000个孔。这些孔径在30.2—30.45mm,光洁度要求不低于6.3μm。
该反应器管板直径尺寸大,需用两块管板拼焊起来,焊接组考虑使用埋弧自动焊焊接,焊接深 86mm宽53mm的U型焊缝。为了严格控制焊接应力,减少变形,焊接组采取焊前预热,两面轮流翻转焊接。本次焊缝探伤不同以往,采用TOFD法,此方法对缺陷非常敏感,没有盲区,位置和深度能准确显示,芝麻大的焊接缺陷都能放大数倍,容不得半点马虎。按ASME标准焊缝出现的焊接缺陷只能返修一次,这给返修工人带来巨大的压力。“返修的时候,眼睛都不敢眨”焊工黄宇飞这样说道。
管头焊接质量是反应器产品质量的核心,小直径的反应器管束较少,焊接质量比较容易保证。但对于上万根或更多根管束的反应器来说,管头焊接稍有不慎就会造成气孔、夹渣等缺陷,水压试验就不能够合格了。补焊虽然最终能通过水压试验,但却很难通过客户渗透性极强的热熔盐试车。即便两者都通过了,在使用中,隐藏的缺陷很容易暴露,造成渗漏,反应器一旦渗漏就得停产。
壮心上下勇求索
毛主席曾经教导我们面对强大的敌人时,一是不要害怕;二是要各个击破;三是要长期地打。为了让125000个孔个个都达标,项目组对高速钻床设备数控系统进行了改造,提高了钻床精度。数控班组长林辉带领组员不断地改进刀具材料、改变几何角度,对铁削的长短形状进行分析,不断修定设备参数,经过几百次的试验,终于加工出达到印方要求的管孔,突破了加工瓶颈,用六个月的时间钻成了这125000个达标孔。
为了保质保量地完成反应器50000个管头的焊接工作,生产计划部从各车间抽取14名焊工精英,组成焊工团队,使用全自动管板氩弧焊机,24小时两班倒,人停机不停地工作。在焊接工作开始前,焊接技术大师史京生组织工人开交底会,强调焊接参数、注意事项等,将可能出现的问题摆出来,实地培训工人怎么补救,将可能出现的质量问题控制在萌芽状态。前期准备工作做得好,焊接质量就有所保证。经过焊工团队2个多月浴血奋战,管头焊接最终氨渗漏试验合格率达99.994%,就连一向要求“苛刻”的劳氏检验和印度客户朝他们竖起了大拇指。
环道外支撑板室外焊接时,气温达到38度,红外温度计显示焊工脚下的钢板温度已达72度。弧光烤、脚底烫、衣服捂丝毫没影响工人的焊接质量。焊工团队里有四个女同志,她们三十岁左右,外表看似柔弱,但“巾帼不让须眉”,个个能肩负重任,“不能让周期在我们手中耽误"成为支撑每个人忘我工作的信念,干起工作没有一句怨言。“焊起来不想停,一站就是两三个小时,等停下来的时候才感觉到肩膀酸了”一位女焊工说。加班,倒班照顾不上年龄尚小的孩子……一个个拦路虎都被她们战胜了。
这个项目不同于以往,壳程外进料的两个环道以前都是厂家现场安装时外协人员施行焊接,这次是由华威焊工团队施工。环道高1.18米,宽0.57米,人进入后只能蹲着工作,小空间内正常位置的焊接相对容易,但上方位置的环缝需要仰焊,难度很大。环道光线黑暗,靠行灯照亮,焊接产生的大量浓烟只能靠排风机往外抽,工作难度强度都不言而喻,可是他们没有一个人掉链子,出色地完成了自己的工作任务。
“特别能吃苦,特别能战斗,特别能奉献”的航天精神在他们身上尤为凸显,我们真正认识了关键时刻拉得出、用得上、顶得住的“华威人”。
梅华香自从苦寒来
接触到此项目的工作人员都这样感叹:“这个骨头真的很难啃啊!”
责任总工常战民说:“印度这个项目,标准要求严格,检验繁琐,项目推进慢,但让我看到了反应器制造本来的样子。我们就应该一点一点抠质量,慢工干出精细活、干出符合航天品牌的产品”。
14个月的时间里,设计、工艺、工人、各个岗位上的工作人员心向一处,全部心思都用在项目上。有问题互相商讨,有难题相互支持。他们在面对一个又一个生产难题时,积极应对,找寻解决方案,攻克难关,为产品的按期交付提供了有力保障。
行业口碑是一个个孔钻出来、一条条焊缝焊、一个个管接头焊出来的。没有往日的艰辛,哪有今天的梅花扑鼻香。这台饱含华威人汗水和心血的设备,犹如华威制造的一粒种子,漂洋过海在印度的国土上生根发芽。在为印度经济发展贡献一份动力的同时,也是将华威制造带出了国门,为它创造了勃勃生机。
此刻是结束,也是开始,华威人鼓足了干劲,振奋起精神,时刻准备着迎接下一个新的挑战!
(后记:该反应器设备出厂后,华威公司将派工作人员去印度公司现场进行封头焊接的相关工作。)